磺化/硫酸化反应器
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磺化/硫酸化反应器

潍县磺化器采用多管降膜反应器。产能范围从1管至240管(10t/h)。自1995年以来,潍县已累计供应磺化器数百台,其中5t/h以上磺化器20余台。到2023年,潍县已成功应用两台世界最大的7.5t/h磺化器。

 

1. 反应器头部有机物料分配系统

 

标定后流量偏差达到±1.5%。分配头、喷嘴均由数控机床一次装夹加工成型,确保主要尺寸公差达到±0.005mm,次要尺寸公差达到±0.01mm。

 

2. 反应管内壁光洁度

 

反应管采用高精度冷轧和退火, 在1040℃真空条件下加工,消除分子间应力。这些处理使每根管子的内外表面光洁度达到Ra0.4级(如镜面);反应管内外径偏差控制在±0.02mm以内。

 

3. 分配头与反应管的焊接及探伤方法

 

分配头与反应管之间采用高频焊+氩弧焊。焊接形式为角焊。探伤方法为无损探伤。对于每根管子,我们都进行了0.6Mpa的水压试验和内窥镜探查,以进行焊缝成形和内管精度测试。

 

4. 三管板同心度

 

所有三个管板均在加工中心以同一坐标进行加工。管材同心度公差达到±0.01mm。所有三个管板将根据安装位置和尺寸堆叠并固定在一起。 检查过 每个孔 一根一根地检查芯轴,同心度偏差小于 ± 0.01毫米。

 

 

5. 密封可靠性

 

5.1 壳程上段与中下段之间的冷却水密封

冷却水进入第二、第三部分磺化器,从第三部分磺化器排出。第一(上)部分必须严格隔离,以确保冷却水(15℃)的独立循环,这对于提高产品质量至关重要,尤其是对于AOS。

 

5.2 磺化器上部SO间双向密封3 和有机材料

管板1中压紧螺杆头采用组合螺杆头+三个组合垫片的形式,形成可靠的双向密封。实现发烟硫酸100%隔离,防止生锈、泄漏。

 

5.3 分配头与壳程间冷却水的密封

采用新型密封结构,大大提高了壳程的耐压能力。壳程试验压力可大于0.6Mpa,并能带压回水。所有密封件均采用特制氟橡胶O型圈,密封效率100%,终身免更换。

 

5.4 反应管下部与壳程之间冷却水的密封

采用氟橡胶O型圈,密封效率100%,终身免更换。

 

6. 我公司磺化器的其他技术优势

 

6.1 延长运行周期:LABSA连续生产周期达到40天以上;

 

6.2 70%SLES连续生产期达到3个月以上;

 

6.3 AOS连续生产周期达到25天以上;

 

6.4 简单的磺化器校准:

首次启动流量偏差可达±1.5%。更换垫片厚度为1.8~2.2mm(标准厚度为2mm)。可以确保一流的产品质量和延长磺化器洗涤间隔。

 

6.5 产量灵活性:

LABSA容量调节范围55%~115%

70% SLES容量调节范围80%~140%

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